湿式电除尘器 采用湿式电除尘器之前要知道的那些事儿( 二 )


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图2:去除湿式静电除尘器下部的绝缘层
【湿式电除尘器 采用湿式电除尘器之前要知道的那些事儿】“阳极板通常由316L制成,它不具有良好的耐腐蚀性。主要依靠极板上均匀的一层水膜来避免烟气对极板的腐蚀。水膜一旦损坏,阳极板会很快腐蚀。这需要极高的设计、制造和安装要求,并需要良好的现场管理能力。”鉴于目前316L极板腐蚀严重,部分厂家开始使用双相钢作为极板材料,应用效果需要时间检验。
国内一些电厂采用低温静电除尘器对SO3部分地区进行预除尘,以减少湿烟气对wesp的腐蚀。实践证明,这一技术路线在低硫煤项目中是成功的,但在中高硫煤项目中效果的检验需要时间。
8.在湿式静电沉淀技术的应用中,需要近1000个喷嘴喷水形成阳极板水膜,喷嘴直径为1 mm,如果循环水处理不当,容易造成喷嘴堵塞。如果喷嘴堵塞较多,会影响阳极板相应水膜的形成,带来腐蚀问题。
9.根据作者参观的一个湿电项目,操作人员报告说,由于水处理系统故障,湿式静电除尘器没有投入运行。考虑到即使不排放,湿烟气也会腐蚀湿式静电除尘器。一旦安装了湿式静电除尘器,无论湿式静电除尘器是否投入运行,喷水系统都必须投入运行。“暂时装上湿式电除尘设备,在环保要求高的时候投入运行”的想法是不可取的。
10.湿式静电除尘技术操作维护手册要求定期检查极板的极线。如果发现腐蚀,极板大于0.5mm,极线大于1mm,需要更换。这一要求比传统的静电除尘器严格得多。考虑到极板的极线在烟气潮湿的情况下需要放电,一旦出现腐蚀坑,电化学腐蚀会在坑处加剧,因此这种维护要求是合理的。但是,如果遵循这一要求,更换湿式静电除尘器的金属极板将成为其运行中的一大成本。目前国内wesp投入运营时间较短,这个问题还没有暴露出来。
11.即使在理想状态下,湿式静电除尘器也能达到5mg/Nm3,1000MW机组湿式静电除尘器的粉尘排放量仅为每小时450kg。不考虑更新极板和维修人员的费用(由于设备质量的影响,工厂之间差异很大),只考虑正常的设备折旧、水电消耗和NaOH费用,合计每小时1500多元。与减排效果相比,湿式静电除尘器的运行成本太高。
12.第二类湿式电除雾技术最初用于气体净化,而非烟尘处理,其宣传的“不需要喷水,极板上的液滴靠自重就能可靠下滑”也是气体净化的一大优势,是否能在含尘烟气处理中实现值得考虑。前期工程极板布置多采用蜂窝结构,后期运行堵塞问题严重,部分工程壳体腐蚀严重。技术路线还没有最终确定,需要时间来测试是否可以应用于燃煤的湿法烟气工况。
13.目前国内已经成功应用湿式静电除尘器技术的一些电厂,通常使用低硫(小于1.2%)、低灰(小于20%)和高热值的煤。在湿式静电除尘器之前,广泛采用低低温静电除尘器对SO3部分地区进行预除尘,并采用除雾器提高湿式脱硫效率,确保湿式静电除尘器入口处烟气浓度低于18mg/Nm3。湿式电器元件基本都是日本进口的。在先进的协同控制理念指导下,运行调试人员专业负责,精心管理,确保多种污染物接近零排放,而不是“无论煤质如何,原有的烟气处理设备都不会改变,增加湿式静电除尘器就能实现接近零排放(严格来说,超低排放)”。简单来说:wesp不是实现超低排放的充分条件。
14.目前,许多燃煤电厂没有湿式静电除尘器,实现了超低粉尘排放。此外,调试时间、设备稳定性、运行经济性和煤种适用性均超过wesp。
例如,在2010年完成的广东省湛江发电厂2号机组除尘器改造工程中,采用不同室反吹袋式除尘技术对电除尘器进行了改造。到目前为止,设备运行良好,效率高,阻力低,无破袋现象。除尘器出口粉尘浓度保持在10mg/Nm3左右,远低于目前环保部要求的重点区域20mg/Nm3的粉尘排放限值。烟囱出口粉尘浓度可达1.5mg/Nm3。此外,由于GGH安装了脱硫系统,全年没有石膏雨问题,更好地实现了近零排放。

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