新能源汽车动力电池辐射抗扰度整改案例
??一、产品组成产品主要由电池组、电池管理系统组成 , 如下图所示:
文章插图
【新能源汽车动力电池辐射抗扰度整改案例】 二、现象分析动力电池做辐射抗扰度测试时 , 分别在400MHz-800MHz出现动力电池高压输出电流检测数据漂移的现象(正常工作时动力电池连接电阻负载 , 负载电流为5A恒定 , 测试时突变幅度达到20A左右) 。
初步原因分析:测试时电流检测出现问题 , 有可能是电流检测模块受到直接干扰 , 导致工作不正常而产生误报;也有可能是产品其他部分比如地受干扰 , 或是CAN信号受干扰 , 又或者其他通讯模块受干扰后耦合至电流检测部分电路 , 或是高压输出端受干扰使电流本身产生畸变 , 导致电流检测实际上产生了变化 。对动力电池进行内部结构剖析 , 确定电流检测模块电路位置 , 找到电流检测与电池管理系统的互连线 , 为电池管理系统中对外的一对采样信号线;
此外 , 对内部模块位置及安装接地进行检查 , 对动力电池整体对外线束进行梳理 , 检查是CAN线等信号是否屏蔽 , 屏蔽是否接地良好等 。检查过后得到初步结论 , 确定问题及整改重点有以下几点:经过观察动力电池外部 , 结合测试情况 , 发现原本动力电池进行测试时 , CAN线为屏蔽线 , 但屏蔽层未接地;内部电池管理系统模块 , 与整机机壳可能接触不良 , 因内部机壳全部喷漆 , 仅靠螺钉纹理实现电池管理系统与机壳接地;内部电池管理系统与电流检测模块之间的互连线未屏蔽;使用12V电池替代动力电池 , 排除高压电池包受干扰因素 。
三、整改措施初步分析后 , 开始对动力电池进行具体整改、测试、寻找问题原因 。
整改测试过程:将电池管理系统和电池包壳体内部进行打磨 , 重新安装 , 使电池管理系统与机壳良好搭接 , 其次再将整机外壳与测试桌面接地平板进行良好搭接 , 确保setup无误;
测试现象:电流检测数据异常报错;
2. 将CAN线屏蔽层接至整机机壳;测试现象:电流检测数据异常报错;
3. 使用12V低压电池替代高压电池包进行测试;测试现象:电流检测数据异常报错;
4. 针对内部电流检测线路 , 在电流检测模块与电池杆理系统对应线束上增加磁环; 测试现象:电流检测偏离程度有所减弱;
5. 将磁环感量加大 , 同时在电流检测线上扣三个磁环;测试现象:电流检测偏离程度基本修正 , 只有0.3A左右偏差;
6. 从PCB上进行整改:在电流检测模块电路的端口处进行滤波电路的优化 , 将端口处原有RC滤波电路去掉 , 增加一个共模电感;测试现象:电流检测信号在测试中基本不受干扰了;
至此 , 整改工作完成 。此次整改从问题源头出发进行改动 , 在PCB上进行整改 , 产品批产的一致性得到了保障;成本方面 , 去掉了原本的RC滤波电路 , 使用共模电感替换 , 成本较低 。
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