电梯编码器整定操作步骤大全

电梯编码器整定操作步骤大全
CT 编码器整定操作步骤
1. 断开电源 , 吊起轿厢 , 空开曳引轮钢丝绳 。
2. 取出主板 JP5 的 9 与 10.11.13 的线并短接一起 。
3. 送电后确认 KAS,KAD,继电器吸合 , 接触器 KM1,KM2,KM3 也吸合 , 抱闸自动张开 。
注:保证安全回路 102—114 和门锁回路 104—116 为通路 。
4. 抱闸已张开 , 用盘车轮手动盘车 , 应能顺利地转动曳引轮 。
5. 找至 16.04 并确认进行 , 再分别顺时针和逆时针慢慢盘动曳引轮 。检查其显示数值是否增加和减少 。
6. 作标记后将曳引轮盘动一周应累计 16384 个脉冲
7. 检查变频器的数据是否正确无误 , 并进行存储
8. 找到 16.10 , 按下检修上行或下行 , 此时电机会发出轻微电流声并且曳引轮保持静止不动
9. 把 16.10 把当前值由 0 改 1 后确认 , 约 1-2 秒钟后曳引轮以缓慢的速度顺时针转 1/4 周
10, 当 16.10 的当前值自动由 1 变成 0 时 , 松开检修运行按钮 , 转到 16,.09 并记录下其数值
11 , 重复以上步骤各次 16.09 的参数值差值应小于 30
12 , 取平均数 , 并将平均数值输入参数 16.09 后存储
13 , 断电后恢复所有接线 , 再送电检查检修运行是否正常
14 , 恢复曳引钢丝绳后 , 再确认检修及快车运行是否正常
Lift(富士)编码器整定操作步骤
附录一参数值:
E08=1024
H30=25
S01=0
S06=0000
P06=0
P07=5%
P08=10%
F07=2
F08=2
L36=2
L37=2(改不到 2 , 一般为 1)
L02=8192
附录二参数值:
E08=25
H30=0
S01=0
S06=0000
F07=0.001
F08=0.001
1. 断开电源 , 吊起轿厢 , 空开曳引轮钢丝绳 。
2. 短接 JP6 的 14 与 18;短接 JP5 的 9 与 10,11,13
3. 送电后接触器吸合 , 抱闸自动张开
4. 检查变频器参数 , 如附录一
5. 参数 L03 设定为 0101 按确定键后自动整定
6. 待一会电机没声音后查看整定结果 L04 并记录
7. 重复步骤 5 和 6 共六次
8. 查看 L04 的值偏差是否超过 20 度?若是 , 断送点后检查原因或重复 5—7 步骤 , 若无法进入下一步
9. 设 S06=0001 , 再设 S1=1000 , 开始底速校正
10. 设 S1=0 , 让电机停止转动
11. 查看 L04 的变化值是否有变化且变化小于 30 度
注:前面六次整定结果正常大小不超过 1 度 , 此时与前面值相比较 , 一般不超过 5 度
12.  断电后拆除短接线 , 短接线路复位
13. 送电检查电机运行是否正常
14. 变频器参数复位 , 见附录二
15. 观察调出监控菜单 W05 , 电梯检修运行过程中的电流值是否小于 1.5A
16. 断电 , 挂上曳引钢丝绳 , 放下轿厢 , 恢复电梯正常运行
富士 5000G11UD 主机自整定操作步骤
1. 设定 F03 , F04 , F05 电动机的额定速度 , 不能设定先输入密码 F00=0 改为 1
2. P02 , P03 , P06(P04 设为 2 时 , 不需要输入空载电流)
3. 端子座运行,设定 F01 为 0 , F02 为 0 , P04 自定义设为 2 动态
4. 短接主板上 JP5-09 , JP5-10 , JP5-11 , JP5-13 , 按变频器 FWD , REV , 学习完毕 , 按 STOP停止 , 上下各做 3 次 , 取平均值 , 输入 P06 , P07 , P08
PMS300 主机编码器更换操作步骤
准备工具:M10X30 螺栓 M5X70 螺杆 内六角一套
1. 用大号一字批旋出编外壳螺栓,并拨出编码器插头
2. 用 4mm 的内六角松开编码器与电机轴的连接螺栓 M5X50 旋出 360-720 度
3. 旋入 M10X30 的螺栓(应感觉到编码器脱开主机轴)
4. 全部旋出 M10X30 和 M5X50 螺栓
5. 用 2MM 内六角反时针旋出编码器侧边张紧螺栓两圈 , 取下编码器
注:若取不出 , 用 M5X70 螺杆旋入连接孔至取出编码器为止
CPI 编码器整定操作步骤
1. 电梯检修上行或断电松抱闸使对重压在缓冲器上
2. 送点后 TMI2 板 Ready 灯亮 , 插上 PT 诊断仪
3. 用输入密码打开变频器隐性参数 , 找到 P86(0)
4. 把 P86 的当前值由(0)改为(1) , 再把光标移回 P86 处
5. TMI 板执行 DSP 复位后 , R eade 灯会熄灭数秒再亮
6. 按下主板上的 TUV 测试开关 , 同时在 I 型诊断仪上由 1500 进入 15AF
7. 把 P86 的当前值由(1)改为(2)
8. 按下紧急电动运行上行或下行按钮 , 接触器动作后抱闸自动张开 , 电机由于电流不断增加后抖动几下后停止不动
9. 保持按住上行或下行按钮 , 把 PT 光标移回 P86 处
10.抱闸自动闭合后 , 立即松开上行或下行按钮 , P86 的当前值会自动由(2)改为(0)
11.复位主板上的 TUV 测试开关 ,  I 型诊断仪 AF00 储存退出
12.移至参数 P105 处 , 检查其值是否小于 3
13.若小于 3 即整定成功 , 否则重复以上 4-12 项操作
14.检修和快车运行检查电梯是否正常
CPI 异步电机整定操作步骤
检查参数附表:
P13  传动比(主机铭牌)
P14  曳引轮直径
P15  悬挂比
P16  电梯速度
P17  电机转速(内部计算)
注:P17 应小于或接近 P62 的值
P40  马达型号选择
P96  编码器脉冲数
P60  额定频率(电机铭牌)
P61  额定电压(电机铭牌)
P62  额定转速(电机铭牌)
P63  额定电流(电机铭牌)
P64  功率因数(电机铭牌)
P65  转子时间常数(内部)
P97  电机极对数
1. 检查或将 P40 设置为 other motor
2. 检查变频器相关叁数 , 见附表
3. 确认 TMI2 板上 Ready 灯亮 , 电梯可起动运行
4. 叁数 P86 的当前值由(0)改为(1)后 , 再把光标移回 P86 处
5. 此时 P86 的当前值会自动由(1)改为(2)
6. I 型诊断仪进入 15AF , 并按下主板上的 Service 按钮
7. 操作检修上行或下行并保持住(主机发出电流声)
8. P86 会自动由(2)改为(3) , 再变为(4) , 最后变为(0)
9. 松开检修运行 , 保存参数并退出 15AF 及 Service 按钮
10.检查 P81 并记录其 Rs 和 Ls 的值
11.多次重复 4-10 步骤 , 找出 Rs 和 Ls 的经验值 , 并参考作此项目同类电机整定的最终值
12.轿厢空载在顶层 , 逐步降低的 P67 的值 , 试验检修下行是否可正常起动
13.找 P67 的最小值后 , 再加大 30-40 设定即可
注:目的在于保证电梯 110%负载可正常运行
14.电梯正常上行和下行 , 观察记录 P68 右侧显示值
15.反复调整 P68 左侧值 , 使上下行两值相差最小
【电梯编码器整定操作步骤大全】注:空载或满载时都是上行值比下行值大 , 最好是能保证平衡负载时两值是相同的

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